2020年,金竹發(fā)電公司緊扣集團與華銀公司“高質量發(fā)展年”目標任務,全面落實設備管理專項措施,圍繞設備保安全、除隱患,狠抓設備治理;圍繞設備解難題、強攻關,優(yōu)化設備性能;圍繞設備重創(chuàng)新、降能耗,力爭創(chuàng)新創(chuàng)效。通過深入推進設備治理,不斷優(yōu)化性能指標,機組健康水平得到了穩(wěn)步提升。該公司3號機組自2019年6月26日B級檢修后并網,至2020年5月1日調停轉A級檢修,連續(xù)在網運行310天,創(chuàng)公司機組連續(xù)在網運行時長新記錄。
保安全、穩(wěn)設備,夯實安全基礎
2020年是不平凡的一年,面對嚴峻的疫情形勢,該公司華銀公司的正確領導下,運籌帷幄,周密部署,精準研判疫情下的市場形勢,團結帶領全體職工迎難而上,主動出擊,設備治理始終堅持以“保安全,穩(wěn)設備”為核心,一手嚴抓疫情防控,嚴格職工外出和外來人員報備審批制度,組織職工做好自身及家人的疫情防控要求,做實外來人員疫情防控;一手嚴抓設備安全穩(wěn)定治理,以設備掛牌責任制為抓手,以強化日常管理為基礎,重點做好重復性缺陷、頻發(fā)缺陷的分析與整治,實現重點突破。
疫情防控刻不容緩,但機組安全穩(wěn)定同樣重要。面對疫情影響下的人員及備品短缺窘境,該公司高度重視困難,上下同心、迎難而上,通過扎實推進設備掛牌責任制,落實區(qū)域劃分,責任到人,深入開展設備整治專項行動,消除安全隱患600多項。通過積極落實預防性檢修與定期維護工作,扎實開展降缺陷行動,全年一體化缺陷同比下降10%,消缺率100%,設備障礙及以上的不安全事件同比下降20%。通過提前策劃、做實機組的計劃檢修,在上半年疫情防控高度緊張的情況下,圓滿完成了2號機組B級檢修、3號機組A級檢修工作,且均較計劃工期有所提前,大大提高了機組各設備系統(tǒng)的安全可靠性,為年度各項生產經營目標的實現奠定了堅實的基礎。
解難題、強攻關,優(yōu)化設備性能
隨著電網調峰深度和調峰頻次越來越大,對設備性能要求愈發(fā)嚴苛。該公司組織設備管理部充分發(fā)揮技術管理優(yōu)勢,強化技術監(jiān)控定期工作和定期試驗管理,踏實開展難題立項與技術攻關,從源頭上解決生產難題。通過各類定期工作和預防性試驗、檢查,發(fā)現了2號主變A相中性點套管末屏接地引出線脫焊,1號機3個高調門存在預啟閥與閥桿、閥桿與十字頭連接絲扣斷扣、滑絲,A循泵電機轉子鼠籠多處斷條等重大設備問題,均得到妥善處理,消除了設備隱患;大力開展技術改造與難題攻關,解決了2號機高調門閥座松動、高中壓通流部分積鹽、3號機8瓦軸振異常波動問題、電除塵多個電場不能投運等多項重要設備缺陷和難題,設備的可靠性不斷提升。
同時,該公司引風機振動治理取得階段性成效,2020年鍋爐專業(yè)策劃并實施了2號爐B引風機特修項目,采取更換殼體、后導葉及靜葉曲柄軸承,對風機進行整體找正,基礎二次灌漿重新澆筑,軸承中心優(yōu)化調整等一系列措施;創(chuàng)新性地實施軸系動平衡試驗,攻克了2B引風機振動治理難題,扭轉了長期以來因引風機振動大而導致機組負荷受限的被動局面。并將2B引風機振動治理經驗推廣應用于1號爐,1A、1B引風機工頻工況下振動降至合格范圍。
抓節(jié)能、盯指標,助力提質增效
該公司持續(xù)強化能耗與運行指標對標管理,加強節(jié)能指標參數跟蹤分析,組織設備管理部門全力以赴開展節(jié)能攻關,結合機組計劃性檢修扎實開展節(jié)能項目。1號機組利用C級檢修開展鍋爐衛(wèi)燃帶優(yōu)化改造、空預器蓄熱元件改造性更換等節(jié)能相關檢修、技改項目5項,修后各項目評估降低煤耗1.67g/kWh;2號機組結合B級檢修開展了鍋爐衛(wèi)燃帶優(yōu)化改造、空預器扇形板更換與漏風治理、高中壓缸汽封間隙調整、葉片除垢等節(jié)能相關檢修、技改項目16項,修后評估影響煤耗降低約7.2g/kWh;3號機組A級檢修期間開展了空預器蓄熱元件更換、煤種適應性改造、高中、低壓缸汽封間隙調整、轉子及葉片沖洗等節(jié)能相關檢修、技改項目17項,修后評估影響煤耗降低約4.4g/kWh,節(jié)能成效顯著,為企業(yè)完成年度生產指標任務作出了貢獻。
重實踐、巧改造,引領創(chuàng)新創(chuàng)效
創(chuàng)新是高質量發(fā)展的不竭動力,該公司高度重視科技創(chuàng)新工作,堅持以設備為中心,圍繞性能優(yōu)化展開各項創(chuàng)新工作,2020年全廠研發(fā)經費投入2857萬,科技創(chuàng)新效果顯著。通過采取引風機中間軸上加平衡塊、汽輪機主機軸瓦浮動油封環(huán)結構改進等新方法,機組運行穩(wěn)定性得以提高;創(chuàng)造性地將2號爐空預器蓄熱元件由三層改為兩層,冷端蓄熱元件改為密封式大通道形式,并增高150mm,節(jié)能效果顯著。
在解決現場生產問題的同時,該公司總結提煉出一大批創(chuàng)新成果。2020年公司16項實用新型及發(fā)明專利申請進展順利,已取得1項發(fā)明專利、5項實用新型專利授權;《汽輪機主機軸瓦浮動油封環(huán)改造》和《電網諧波對電廠自動協(xié)調控制的影響及策略優(yōu)化研究與應用》榮獲第四屆全國設備管理與技術創(chuàng)新成果二等獎;設備部為主編制的行業(yè)標準《火力發(fā)電廠除氧器檢修、維護導則》已通過中電聯(lián)組織的專家組評審;12篇科技論文報送湖南省電機工程學會、動力工程學會評審。
2021年,是“十四五”規(guī)劃的開局之年,面對新形勢新任務,該公司將持續(xù)推進高質量發(fā)展,創(chuàng)新設備管理手段,持續(xù)開展設備隱患排查、節(jié)能攻關及創(chuàng)新創(chuàng)效等工作,全力保安全、保穩(wěn)定、促發(fā)展,進一步夯實設備基礎,提高機組環(huán)保經濟性能,為企業(yè)安全生產長治久安奠定堅實基礎。