截至5月14日,國家能源集團準能集團設(shè)備維修中心自主改造制動系統(tǒng)已保障1#24H平路機安全高效運行11個月,運行狀態(tài)良好。
在檢修平路機制動器時,維修人員發(fā)現(xiàn)制動活塞缸多處刮傷、磨損嚴重、活塞密封損壞,是由于砂礫等細小雜質(zhì)堵塞了制動系統(tǒng)濾芯,導(dǎo)致停車制動無法徹底解除,從而造成摩擦片非正常磨損,產(chǎn)生的新雜質(zhì)對制動活塞缸造成新的磨損。2020年,該中心維修了10多個制動器,耗費300多工時,停機30多天,花費成本200多萬元。
為解決這一問題,該中心工程機械車間技術(shù)人員因地制宜開展大量研討、反復(fù)試驗,決定改變壓力油取油方式,將原來從鏈條箱取油改為從液壓油箱內(nèi)取油。技術(shù)人員從液壓油箱上預(yù)留孔接入油管進入制動泵吸油口處,使液壓油進入制動系統(tǒng),然后從制動系統(tǒng)的卸載閥處接出油管,引入液壓油箱作為系統(tǒng)回油。為保證制動系統(tǒng)壓力油始終保持干凈,技術(shù)人員設(shè)置了回油濾芯,在保證系統(tǒng)壓力正常的同時,確保干凈的液壓油進入制動活塞內(nèi),更好地冷卻、潤滑摩擦片,降低磨損率,延長制動器內(nèi)部零件使用壽命。
目前,經(jīng)過跟蹤觀察及駕駛員的信息反饋,制動系統(tǒng)運行正常,下一步,此改造將應(yīng)用到其它平路機上。
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