7月14日,國(guó)神公司河曲電廠順利完成粉倉(cāng)系統(tǒng)升級(jí)改造,消除粉倉(cāng)卸料不暢、風(fēng)機(jī)憋壓等隱患,有效提高脫硫制漿效率,助力企業(yè)綠色發(fā)電。
該廠脫硫粉倉(cāng)系統(tǒng)主要有流化風(fēng)機(jī)、星型給料機(jī)兩大主體設(shè)備,流化風(fēng)機(jī)輸送暖風(fēng)至粉倉(cāng)內(nèi)部,防止石灰石粉沉淀板結(jié),星型給料機(jī)根據(jù)漿液密度定量供料。由于系統(tǒng)使用率偏高,粉倉(cāng)內(nèi)石粉量長(zhǎng)期處于滿液位,導(dǎo)致流化風(fēng)板受壓增大,風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期處于憋壓狀態(tài),無(wú)法穩(wěn)定運(yùn)行;粉倉(cāng)與星型給料機(jī)之間未設(shè)計(jì)隔離裝置,石灰石漿液罐中的潮氣不斷返向粉倉(cāng),卸料管內(nèi)石粉頻繁出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象,影響星型給料機(jī)正常啟動(dòng)運(yùn)行。
為解決這一問(wèn)題,技術(shù)人員多次與廠家進(jìn)行交流探討,研究解決方案,最終確定以增大流化風(fēng)板受力面的方式消除憋壓隱患。本次改造根據(jù)流化風(fēng)機(jī)的出力,將原300平方厘米的流化風(fēng)板升級(jí)改造為3萬(wàn)平方厘米的碳化硅板,均勻安裝至粉倉(cāng)底部;兩根卸料管頂部加裝電動(dòng)插板門(mén),當(dāng)石灰石漿液密度和液位滿足運(yùn)行要求時(shí),提前關(guān)閉插板門(mén),星型給料機(jī)持續(xù)運(yùn)行5分鐘后停運(yùn),由此保障卸料管內(nèi)無(wú)殘留石粉,最后將卸料管底部電動(dòng)插板門(mén)關(guān)閉,雙重隔離確保石灰石漿液罐內(nèi)潮氣無(wú)法返向粉倉(cāng)。
粉倉(cāng)系統(tǒng)升級(jí)改造后,流化風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),星型給料機(jī)可隨時(shí)啟動(dòng),大幅度提高了制漿效率和漿液品質(zhì),為行業(yè)內(nèi)其他單位解決同類(lèi)問(wèn)題積累了經(jīng)驗(yàn),提供參考。
評(píng)論