8月23日13:05,金元集團(tuán)習(xí)水電廠3號(hào)機(jī)組并網(wǎng)成功,氮氧化物排放全過(guò)程達(dá)標(biāo)排放,打破了以前“機(jī)組啟動(dòng)不能全負(fù)荷投脫硝”的思想禁錮。
2015年3月習(xí)水電廠全停進(jìn)行脫硫脫硝技改,同年11月技改完成后機(jī)組相繼投運(yùn),因?qū)π录友b脫硝設(shè)備無(wú)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),多次機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程均未能達(dá)到全負(fù)荷投脫硝要求。綜合對(duì)機(jī)組啟動(dòng)油耗、脫硝反應(yīng)器溫升率、反應(yīng)器吸熱能力、機(jī)組啟動(dòng)缸溫及脹差要求、反應(yīng)器要求最低投入溫度等分析,總結(jié)出------想全負(fù)荷投脫硝,別想!
然而,國(guó)家對(duì)環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,一旦環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo),將面臨巨額處罰!問(wèn)題嚴(yán)峻,不可逾越,不可逃避。習(xí)水電廠只有群策群力,集思廣益,想盡一切可行的辦法,才是上策。為了這個(gè)“突破”,習(xí)水電廠主要做了以下工作:
一是制定機(jī)組啟動(dòng)流程圖。簡(jiǎn)言之,就是機(jī)組啟動(dòng)各環(huán)節(jié)的配合、順序圖,既要達(dá)到節(jié)點(diǎn)合理,更要突出重點(diǎn),時(shí)間要控制得當(dāng),關(guān)鍵環(huán)節(jié)絕不能漏項(xiàng)。經(jīng)過(guò)反復(fù)近20次討論、修改,終于“有點(diǎn)模樣”。經(jīng)過(guò)這次3號(hào)機(jī)組啟動(dòng)檢驗(yàn)證明,制定的機(jī)組啟動(dòng)流程圖雖有部分還得再次完善,但整個(gè)脈絡(luò)是清晰的、適合于現(xiàn)場(chǎng)的。
二是作好粉倉(cāng)空倉(cāng)快速制粉、投粉機(jī)部署。為了保證粉倉(cāng)安全,機(jī)組停運(yùn)時(shí)幾乎每次都要求燒空粉倉(cāng),對(duì)于中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)來(lái)說(shuō),無(wú)粉啟動(dòng)要求快速投用噴氨背道而馳。想要解決脫硝反應(yīng)器達(dá)到既定溫升率問(wèn)題,必須快速制粉,否則就是“巧婦難為無(wú)米之炊”。因此在機(jī)組啟動(dòng)前,制粉系統(tǒng)必須確保可靠備用,制粉系統(tǒng)各輔機(jī)試運(yùn)正常;原煤倉(cāng)按啟動(dòng)煤質(zhì)、煤位要求進(jìn)行上煤;鍋爐點(diǎn)火后,煙溫、風(fēng)溫達(dá)到條件及時(shí)啟動(dòng)排粉機(jī),啟動(dòng)球磨機(jī)慢傳進(jìn)行暖磨,以達(dá)到快速啟動(dòng)制粉系統(tǒng)條件。本次機(jī)組啟動(dòng)在并網(wǎng)前,粉位就已達(dá)2米,為穩(wěn)定投入給粉機(jī)運(yùn)行打奠定了基礎(chǔ)。
三是盡力提高汽機(jī)缸溫,減少暖機(jī)等待時(shí)間,讓機(jī)組“冷啟變熱啟”。按以往慣例,加熱蒸汽從汽機(jī)快冷裝置管道倒灌進(jìn)入汽缸進(jìn)行加熱,因受管道通流量,壓力過(guò)高盤車裝置易脫扣影響,加熱溫度總是停留在170℃左右,很難突破。在未改造加熱管道通徑的情況下,如何提升加熱溫度,要提高熱容量怎么辦?再熱器系統(tǒng)不就是一個(gè)有很大容量的系統(tǒng)?完全可以一試!加熱汽源由臨機(jī)再熱冷段至廠汽母管,再至本機(jī)再熱冷段,利用再熱器的大容量滿足流量壓力要求,加熱汽源穩(wěn)定。第一個(gè)階段加熱至90℃時(shí),溫度不再上長(zhǎng),接近大氣壓力下飽和溫度,如繼續(xù)加熱汽將從高、中壓缸軸封處漏出,所以必須改變方式;第二個(gè)階段是送上高、中壓缸軸封汽進(jìn)行抽真空,保證蒸汽不外泄,均勻進(jìn)入汽缸。整個(gè)過(guò)程中,再熱器壓力控制在0.35MPa左右。功夫不負(fù)有心人,本次汽缸加熱,高壓內(nèi)缸上內(nèi)壁溫達(dá)到234℃,達(dá)到前所未有的“高度”,汽缸總脹達(dá)到5.5mm。機(jī)組并網(wǎng)加負(fù)荷后,大大減少暖機(jī)時(shí)間,機(jī)組“冷啟變熱啟”成為現(xiàn)實(shí)。
四是鍋爐側(cè)作好快速投運(yùn)脫硝噴氨的準(zhǔn)備工作。一是盡最大努力投運(yùn)爐底加熱,將汽包壁溫盡可能提高至140℃左右,壓力提升至0.45MPa,過(guò)熱器管道管壁度均超過(guò)100℃,脫硝SCR反應(yīng)器后煙溫有所上升,整個(gè)煙道系統(tǒng)煙溫均有所提升,減少鍋爐點(diǎn)火初期的用油消耗,減少脫硝SCR反應(yīng)器龐大熱容量升溫等待時(shí)間。二是點(diǎn)火前對(duì)脫硝噴氨系統(tǒng)進(jìn)行檢查、吹掃、排污,確保管道暢通,稀釋風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,在脫硝反應(yīng)器煙溫達(dá)到條件時(shí)能及時(shí)投入噴氨運(yùn)行,絕對(duì)不能因?yàn)樵撓到y(tǒng)的問(wèn)題拖機(jī)組啟動(dòng)“后腿”。
這次3號(hào)機(jī)組的順利啟動(dòng),打破了之前“機(jī)組啟動(dòng)不能全負(fù)荷投脫硝”思想禁錮,是習(xí)水電廠“只為成功想辦法,不為困難找理由” 理念的最好詮釋。