本網(wǎng)訊 為促使運(yùn)行人員更好地適應(yīng)新的DCS系統(tǒng)操作界面,提升異常運(yùn)行和事故處理時(shí)的熟練程度,近日,湘潭發(fā)電公司發(fā)電部牽頭組織開展仿真機(jī)組的升級(jí)改造工作。
經(jīng)過仿真機(jī)廠家?guī)讉€(gè)月的收資、模型搭建、邏輯轉(zhuǎn)換等前期準(zhǔn)備工作,從11月開始,公司 30萬千瓦仿真機(jī)組正式進(jìn)入調(diào)試階段,發(fā)電部每天委派一名主值及以上崗位人員配合廠家人員進(jìn)行調(diào)試工作。為了讓仿真機(jī)能更真實(shí)地反應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組的啟、停、運(yùn)行過程中的各個(gè)狀態(tài),調(diào)試人員將仿真機(jī)從冷態(tài)—點(diǎn)火—升溫升壓—沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)—滿負(fù)荷運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)都1:1模擬現(xiàn)場(chǎng)流程,每個(gè)系統(tǒng)的操作都按照規(guī)程和操作票進(jìn)行,每個(gè)負(fù)荷點(diǎn)的運(yùn)行參數(shù)都比對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的真實(shí)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題并記錄下來,由廠家人員集中修改后再確認(rèn)驗(yàn)收。在場(chǎng)的調(diào)試人員沒有把握的就請(qǐng)教專工、專業(yè)負(fù)責(zé)人或控制部技術(shù)人員,每天的工作按照調(diào)試—消缺—驗(yàn)收三個(gè)環(huán)節(jié),有條不紊的進(jìn)行著。
該部門為了更好地開展運(yùn)行人員仿真機(jī)事故處理培訓(xùn),在原有仿真機(jī)故障題庫基礎(chǔ)上,將機(jī)爐電每個(gè)專業(yè)都新增了部分故障,調(diào)試人員對(duì)每個(gè)故障題現(xiàn)象的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、完整性進(jìn)行了測(cè)試,不斷完善仿真模型,并就仿真機(jī)測(cè)試工作與廠家人員進(jìn)行交流和探討,提升模型仿真度,力求能準(zhǔn)確反應(yīng)設(shè)備系統(tǒng)異常和事故情況。
在此次參與仿真機(jī)調(diào)試工作中,該部門青年職工增長(zhǎng)了機(jī)組運(yùn)行、保護(hù)動(dòng)作邏輯和事故處理的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),通過發(fā)現(xiàn)問題—鉆研問題—解決問題,原來在工作中不曾考慮和遇見過的難題都逐漸明晰,積累了經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)了崗位成才。