7月9日,國家能源集團神東煤炭洗選中心布爾臺選煤廠對原煤車間261刮板機下3301膠帶機溜槽進行改造,將原來的耐磨降噪條改造成“蜂窩狀降噪耐磨板”,從根本上降低噪聲、減少人力消耗、材料消耗,提高經(jīng)濟效益,實現(xiàn)了一舉三得的功效。
圖為技術(shù)人員將“蜂窩”耐磨板安裝在溜槽內(nèi)
據(jù)了解,該車間溜槽內(nèi)原來鋪設(shè)的耐磨降噪條雖然可以起到降噪和延長溜槽使用壽命的作用,但成本昂貴,耐磨效果一般。針對耐磨降噪條的諸多弊端,該廠技術(shù)人員自行研究出“蜂窩”耐磨板。將廢舊鋼板切割成大小均勻的小塊,每小塊兒鋼板焊接在整張鋼板上使其成為蜂窩狀結(jié)構(gòu),將原來10厘米的鋼板增加到50厘米厚。當(dāng)煤流下來時,就填充到蜂窩狀小格內(nèi),待填滿后,溜槽內(nèi)的狀態(tài)由原來的煤磨溜槽變成了煤磨煤的狀態(tài),改造既增加了耐磨板厚度又減少了煤炭對耐磨板的磨損程度。
“蜂窩”耐磨板應(yīng)用后,從職業(yè)健康方面講,起到了降噪效果,有效改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境;從維修頻率上講,原來使用耐磨降噪條最多只能使用3到6個月,現(xiàn)在至少可以使用3年以上;從經(jīng)濟效益方面講,原來261到3301溜槽用耐磨降噪條鋪設(shè)大概要用67根,每根大約3000元,共計約20萬元,現(xiàn)在改造成蜂窩狀降噪耐磨板鋪設(shè)鋼板費用約2萬元,節(jié)約18萬元,三年可節(jié)約近百萬元。
該廠檢修工王新武說:“廠里現(xiàn)在陸續(xù)將溜槽內(nèi)的降噪耐磨條更換成這種蜂窩狀降噪耐磨板,三年內(nèi)對溜槽不用補焊更換,以后鉗工治理跑冒漏的工作會大大減少,可以將時間用在小改小革,創(chuàng)新創(chuàng)效上。”
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